首先分析下原因:漏料的更本原因是密封問題
一次混合機(jī)進(jìn)料端的三通漏斗上焊有一圈密封板,它與一次混合機(jī)進(jìn)料口之間的密封皮帶存在間隙,*大間隙超過了50mm,將此間隙修整到5mm左右。運(yùn)行一段時(shí)間后,由于混合料的磨損,此間隙又會(huì)增大,每次停機(jī)檢修時(shí),及時(shí)更換或焊補(bǔ)密封板,保證間隙在5mm左右。此項(xiàng)改進(jìn),對(duì)減少漏料量十分有效。
*個(gè)解決辦法
經(jīng)過數(shù)月的觀察發(fā)現(xiàn),干粉混合機(jī)筒體內(nèi)的粘料厚度與加水管的加水點(diǎn)位置及加水量有關(guān)。在加水點(diǎn)周圍粘料厚度較小,而沒有加水點(diǎn)的周圍粘料厚度大,填充率嚴(yán)重超標(biāo),北側(cè)因能加足水,粘料厚度相對(duì)較小。
另外,在工藝操作上,要求燒結(jié)配料下做好白灰的消化工作,要加足水,使白灰在消化器中充分消化成糊狀。經(jīng)觀察,一次混合機(jī)除進(jìn)料口周圍,外筒體粘料厚度沿混合機(jī)長度方向分布均勻,且厚度≤l00mm,這說明混合機(jī)內(nèi)南端加水點(diǎn)和加水量對(duì)粘料厚度影響較大。
研究上述情況后,將原加水管加長,使整個(gè)筒體內(nèi)沿長度方向上均能布置加水點(diǎn)。同時(shí),新增設(shè)一根加水管,解決混合機(jī)南端加水不足的問題。混合料進(jìn)入一次混合機(jī)筒體時(shí)就可以加水,使整個(gè)混合機(jī)長度方向上加水均勻,粘料現(xiàn)象大為減輕。
第二個(gè)解決辦法
因一次混合機(jī)下方新增的1、2號(hào)皮帶機(jī)長度不同,其兩個(gè)三通漏斗的位置相錯(cuò)約2m,因此新增皮帶機(jī)的中心線,只好與這兩個(gè)三通漏斗的中心連線平行布置。皮帶機(jī)主、從動(dòng)滾筒中心距為8.3m、電動(dòng)滾筒功率3kW、帶速1.25m/s、皮帶寬度650mm。
3、改進(jìn)加水管
第三個(gè)解決辦法
溜槽固定在三通漏斗的鋼結(jié)構(gòu)支架上。一端在混合機(jī)進(jìn)料端新焊接的引料口下方,增加引料口的目的,就是為了將漏出來的混合料引進(jìn)新增的溜槽中,從而避免漏進(jìn)輪胎底座加速輪胎的磨損。另一端雖與三通漏斗相通,但考慮到三通漏斗的位置與新增的皮帶機(jī)相距較遠(yuǎn),混合料不能順利地流入新增的皮帶機(jī),故根據(jù)現(xiàn)場空間位置在新增的溜槽下又設(shè)計(jì)了一個(gè)小溜槽,同時(shí)把一混平臺(tái)鑿開一個(gè)400mm×400mm的方孔,安裝一個(gè)漏斗,將漏出來的混合料引至新增的皮帶機(jī)上。